采煤工作面自動化技術(shù)探索
時間:2022-09-26 09:44:41
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摘要:星村煤礦7302綜采工作面自動化建設(shè)過程中,因煤層傾角變化大,構(gòu)造發(fā)育,導(dǎo)致自動移架時出現(xiàn)咬架、歪架,記憶割煤時,出現(xiàn)煤機(jī)截割頂?shù)装宓那闆r,給頂板管理及煤質(zhì)管理造成極大困難。針對以上問題,通過確定合理升架動作中止參數(shù),解決頂板破碎區(qū)域跟機(jī)移架問題;通過測定工作面關(guān)鍵參數(shù),構(gòu)建工作面煤層三維賦存圖,確定采煤機(jī)自動截割合理參數(shù),解決了因無法進(jìn)行有效煤巖識別導(dǎo)致的煤機(jī)割頂?shù)装宓膯栴}。
關(guān)鍵詞:構(gòu)造發(fā)育煤層;自動化開采;煤巖識別;關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置
1工程概況
星村煤礦7302工作面結(jié)構(gòu)復(fù)雜,埋深大,構(gòu)造多,各生產(chǎn)工序繁瑣,正常生產(chǎn)期間出勤人數(shù)超過30人,工人勞動強(qiáng)度大,與現(xiàn)階段我國煤礦生產(chǎn)少人化、自動化趨勢嚴(yán)重不符。
2自動化建設(shè)情況
2.1建設(shè)情況
通過對7302綜采工作面現(xiàn)有設(shè)備系統(tǒng)的改造,在應(yīng)用過程中的不斷改進(jìn),在人工現(xiàn)場干預(yù)的情況下,前期實(shí)現(xiàn)記憶割煤、自動跟機(jī)移架、自動推移刮板輸送機(jī)、乳化液自動調(diào)配、設(shè)備一鍵啟停等功能[1]。后期通過不斷摸索完善,最終實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操控工作面生產(chǎn),根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)條件,自動調(diào)整設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)參數(shù),實(shí)現(xiàn)工作面部分工序的智能化生產(chǎn)。
2.2五大系統(tǒng)建設(shè)
2.2.1工作面監(jiān)控中心工作面監(jiān)控中心是綜采自動化的大腦,擔(dān)負(fù)綜采工作面自動化的遠(yuǎn)程集中監(jiān)控職責(zé)。工作面監(jiān)控中心布置在工作面集中控制臺,位于工作面進(jìn)風(fēng)順槽,超前工作面300m處,主要由主控計算機(jī)、操作臺、本安顯示器及交換機(jī)等組成。主控計算機(jī)是核心部件,負(fù)責(zé)回采工作面自動化系統(tǒng)井下主要控制職能。顯示器主要顯示液壓支架、刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)等主要設(shè)備運(yùn)行狀況。操作臺是工作面遠(yuǎn)程操控的主要執(zhí)行單位,7302綜采工作面配備兩臺本安型操控臺,一臺負(fù)責(zé)液壓支架及乳化液泵站遠(yuǎn)程控制,一臺負(fù)責(zé)采煤機(jī)及三機(jī)遠(yuǎn)程控制。2.2.2監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測系統(tǒng)是自動化回采工作面的神經(jīng),實(shí)時監(jiān)測7302工作面主要設(shè)備運(yùn)行情況。監(jiān)測系統(tǒng)主要包括:采煤機(jī)運(yùn)行工況監(jiān)測,監(jiān)測采煤機(jī)運(yùn)行速度、運(yùn)行位置、軸承的溫度、截割高度、機(jī)身仰俯角等運(yùn)行信息[2];輸送機(jī)監(jiān)測系統(tǒng),監(jiān)測刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)工作的鏈速電流、工作電壓、功率、液壓系統(tǒng)壓力、郵箱溫度等輸送機(jī)運(yùn)行狀態(tài)及設(shè)備完好狀況;液壓支架工況監(jiān)測,主要監(jiān)測各支架支撐高度、工作阻力、推移行程等參數(shù)[3];乳化液泵站監(jiān)測系統(tǒng),主要監(jiān)測泵站出口壓力、泵站油溫、油箱油位等參數(shù);各類電器設(shè)備工況監(jiān)測,監(jiān)測工作面各類變壓器、組合開關(guān)運(yùn)行負(fù)荷,包括漏電、斷相、過載保護(hù)完好情況。2.2.3信息傳輸系統(tǒng)信息傳輸系統(tǒng)相當(dāng)于自動化系統(tǒng)的血脈,是自動化回采工作面各設(shè)備進(jìn)行信息交換的路徑。7302工作面信息傳輸系統(tǒng)由礦用隔爆兼本安型穩(wěn)壓電源、本安型網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、本安型綜合接入器、本安型光電轉(zhuǎn)換器、連接器、光纜等組成,通過礦用光纜連接,接入礦井工業(yè)以太環(huán)網(wǎng),可實(shí)現(xiàn)地面實(shí)時監(jiān)測、遠(yuǎn)程操控工作面設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)。2.2.4工作面視頻系統(tǒng)工作面視頻系統(tǒng)是自動化回采的雙眼,由礦用本質(zhì)安全型攝像儀、礦用本質(zhì)安全型顯示器、礦用本安型操作臺、安裝電纜及附件等組成。工作面每3個支架安裝1臺礦用本質(zhì)安全型攝像儀,攝像儀分別安裝于支架頂梁及前梁上,實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)、煤壁及人行通道的實(shí)時監(jiān)測。2.2.5電液控系統(tǒng)電液控系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)液壓支架自動化操作的核心系統(tǒng)。系統(tǒng)元件主要包括電液控操作閥、壓力傳感器、行程傳感器、回液過濾站、高壓反沖洗過濾站、液壓過濾裝置及乳化液自動配比裝置等核心部件組成,其中電液控?fù)Q向閥是主要執(zhí)行元件。通過采煤機(jī)、三機(jī)、泵站控制系統(tǒng)、電液控制系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、語音通訊控制系統(tǒng)等具備檢測功能并開放相應(yīng)的通訊接口、數(shù)據(jù)及遠(yuǎn)程控制權(quán)限,實(shí)現(xiàn)了五大主要系統(tǒng)相互通訊,集成于監(jiān)控中心統(tǒng)一控制。
3實(shí)踐成果及技術(shù)研究
3.1實(shí)踐成果
3.1.1記憶割煤人工操作采煤機(jī)割一刀煤后,采煤機(jī)記憶截割路徑及主要截割參數(shù),如煤層傾角、煤層厚度變化,并自動進(jìn)行參數(shù)設(shè)置后,按照設(shè)置參數(shù)進(jìn)行自動割煤。如工作煤層賦存條件或者截割工藝發(fā)生變化,可進(jìn)行人工干預(yù),修改采煤機(jī)運(yùn)行參數(shù),調(diào)整采高、煤機(jī)提剎刀角度、端頭斜切進(jìn)刀距離等參數(shù),干預(yù)內(nèi)容均可寫入記憶[3]。3.1.2自動跟機(jī)移架推溜實(shí)現(xiàn)單架或成組自動控制功能,可以按照事先設(shè)定的參數(shù),既能實(shí)現(xiàn)單個支架的“推、降、移、升”動作的自動控制功能,也可進(jìn)行成組自動移架、成組自動推溜、成組自動伸收前梁、成組自動伸收伸縮梁等功能。3.1.3綜采設(shè)備遠(yuǎn)程監(jiān)控刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)、膠帶輸送機(jī)、泵站系統(tǒng)的工作狀態(tài)遠(yuǎn)程監(jiān)測監(jiān)控、常見故障診斷預(yù)警、“一鍵”啟停及設(shè)備聯(lián)動閉鎖控制。能夠在監(jiān)控中心對綜采設(shè)備數(shù)據(jù)集成、處理、故障診斷,并且當(dāng)工作面自動化控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,各子系統(tǒng)不受工作面控制系統(tǒng)控制,能夠保證在檢修和工作面控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,各子系統(tǒng)能單獨(dú)運(yùn)行,確保生產(chǎn)不受影響。
3.2技術(shù)研究
3.2.1關(guān)鍵參數(shù)確定(1)端頭斜切進(jìn)刀。傳統(tǒng)人工跟機(jī)推移刮板輸送機(jī),支架工、采煤機(jī)司機(jī)相互配合完成端頭斜切進(jìn)刀,操作靈活,可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。自動化采煤,一旦設(shè)定參數(shù),即按照設(shè)定參數(shù)進(jìn)行。端頭斜切進(jìn)刀長度過長,影響效率,進(jìn)刀長度過短,會導(dǎo)致刮板輸送連接部位及采煤機(jī)搖臂鉸接機(jī)構(gòu)受力損壞[4]。根據(jù)7302工作面煤層賦存情況及設(shè)備配套情況,通過不斷摸索,最終確定端頭斜切進(jìn)刀段等于刮板輸送機(jī)最大可彎曲長度1.5倍,定為30m。7302自動化工作面進(jìn)刀示意圖如圖1。(2)自動跟機(jī)移架、推溜參數(shù)確定。跟機(jī)移架滯后采煤機(jī)距離過小,煤機(jī)和支架相互干擾,處理不當(dāng)甚至?xí)霈F(xiàn)煤機(jī)割支架,移架滯后割煤距離過遠(yuǎn),不利于頂板管理[5]。綜合考慮刮板輸送機(jī)最大彎曲角度、煤機(jī)運(yùn)行速度及頂板情況,最終自動化操作系統(tǒng)設(shè)置滯后采煤機(jī)20m推移刮板輸送機(jī),移架滯后采煤機(jī)后滾筒3架,成組移架,每組拉移6架,頂板破碎區(qū)域人工干預(yù),緊跟采煤機(jī)前滾筒移架,單個移架。3.2.2采煤自動化難點(diǎn)探究(1)頂板破碎區(qū)段自動拉移支架難點(diǎn)探索。頂板破碎區(qū)域頂板拉移是現(xiàn)階段自動化回采工作面難點(diǎn),一直未得到有效解決。如設(shè)定支架初撐力為升架動作關(guān)鍵參數(shù),因頂板破碎,支架頂梁接頂不實(shí),在未達(dá)到初撐力前,會一直執(zhí)行升架動作,導(dǎo)致與相鄰支架咬架、擠架,大面頂板破碎區(qū)域還會出現(xiàn)歪架、倒架。通過實(shí)際使用過程中的摸索,最終通過將支架支撐高度與初撐力兩項關(guān)鍵參數(shù)作為支架升架動作中止參數(shù),根據(jù)不同頂板狀況設(shè)置兩參數(shù)優(yōu)先級,頂板破碎區(qū)域?qū)⑸芨叨茸鳛樯芙K止動作的參數(shù),頂板完整區(qū)域?qū)⒅Ъ艹鯎瘟ψ鳛橹兄股軇幼麝P(guān)鍵參數(shù),頂板破碎區(qū)支架自動化操作問題得到一定程度解決。(2)記憶割煤難點(diǎn)探索。采煤機(jī)割煤自動化是通過記錄已割煤區(qū)域煤層賦存條件,設(shè)定采高、傾角等關(guān)鍵參數(shù),對于傾角變化較大煤層,或是工作面通過構(gòu)造時,采煤機(jī)煤巖識別功能還未實(shí)現(xiàn),如按照設(shè)定參數(shù)進(jìn)行記憶割煤,會出現(xiàn)割頂?shù)装鍘r石。通過對回采工作面兩順槽進(jìn)行全面測量,構(gòu)造發(fā)育、煤層傾角變化區(qū)段增加測點(diǎn)密度,通過實(shí)際測量,構(gòu)建工作面煤層三維賦存圖,提前輸入煤機(jī)截割控制系統(tǒng),煤機(jī)根據(jù)煤層賦存情況,實(shí)時調(diào)整提剎刀角度,無需進(jìn)行煤巖識別,解決了因煤層傾角變化,割頂割底的問題。
4結(jié)語
星村煤礦7302工作面生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)割煤、移架、推移刮板輸送機(jī)、拉移轉(zhuǎn)載機(jī)等主要生產(chǎn)工序自動化,工作面參與生產(chǎn)人數(shù)已由原來的30人左右降至16人以下,工人勞動效率提高一倍以上。通過設(shè)定合理升架中止動作參數(shù),初步解決頂板破碎區(qū)域自動拉移支架難題;通過繪制工作面煤層賦存三維立體圖,設(shè)定采煤機(jī)合理運(yùn)行參數(shù),解決記憶割煤煤巖識別問題、采煤機(jī)割頂、割底難題。
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作者:呂瑞騰 查守華 張?zhí)K 單位:山東省天安礦業(yè)集團(tuán)有限公司