主排水自動(dòng)化控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)探討

時(shí)間:2022-10-10 16:35:48

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主排水自動(dòng)化控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)探討

摘要:為解決礦井主排水系統(tǒng)傳統(tǒng)人工操作方式繁瑣、自動(dòng)化程度低的問(wèn)題,保證主排水系統(tǒng)安全、高效、合理運(yùn)行,設(shè)計(jì)及應(yīng)用基于PLC控制器的中央泵房自動(dòng)控制系統(tǒng),依次設(shè)計(jì)系統(tǒng)硬件配置結(jié)構(gòu)及軟件流程,實(shí)現(xiàn)排水量與涌水量的自動(dòng)匹配,系統(tǒng)安全可靠、節(jié)能高效,每年可節(jié)省勞務(wù)費(fèi)、電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)532.72萬(wàn)元。

關(guān)鍵詞:排水系統(tǒng);PLC控制器;自動(dòng)控制;節(jié)能高效

煤礦井下主排水系統(tǒng)常規(guī)采用繼電器控制方法,主要依靠人工檢測(cè)控制,存在操作效率低、勞動(dòng)強(qiáng)度大及故障率較高等缺點(diǎn),且無(wú)法實(shí)現(xiàn)涌水量與排水量的自動(dòng)匹配。礦井必須實(shí)現(xiàn)井下排水的自動(dòng)化控制,是實(shí)現(xiàn)安全、高產(chǎn)、高效礦井的必然要求。近年來(lái),國(guó)內(nèi)煤礦在水泵自動(dòng)化控制研究方面主要集中在水泵選型、聯(lián)動(dòng)及監(jiān)控等方面,為井下實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化排水奠定了基礎(chǔ)。洛陽(yáng)義安礦業(yè)有限公司結(jié)合礦井主排水現(xiàn)狀,基于PLC控制器對(duì)中央泵房集中控制系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)及應(yīng)用[1-5],實(shí)現(xiàn)主排水系統(tǒng)安全、高效、合理的運(yùn)行目標(biāo)。

1PLC的礦井主排水控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

1.1主排水系統(tǒng)概況

義安礦業(yè)公司主排水采用一級(jí)排水系統(tǒng),在副井底車場(chǎng)建立中央泵房,鋪設(shè)一趟Φ325mm×16mm、三趟Φ426mm×20mm排水管路,將礦井涌水經(jīng)副井直接排到地面。排水泵房共有8臺(tái)PJ200B×9排水泵,每臺(tái)水泵額定流量420m3/h,揚(yáng)程為790.5m,采用高壓軟啟動(dòng)器一拖二控制啟動(dòng),其中1臺(tái)工作、6臺(tái)備用、1臺(tái)檢修,綜合排水能力2413m3/h。礦井主要水倉(cāng)有2個(gè),外水倉(cāng)容量2329m3,內(nèi)水倉(cāng)容量1089m3,水倉(cāng)總?cè)萘窟_(dá)3418m3。目前,礦井日??傆克考s為205m3/h,常規(guī)采用1臺(tái)排水泵進(jìn)行排水,滿足礦井排水需求。當(dāng)?shù)V井涌水量增大時(shí),隨之開(kāi)啟備用排水泵,且每臺(tái)排水泵均有獨(dú)立的離心排水設(shè)備及電控系統(tǒng)。排水泵配套選用YB710S2-4隔爆型電動(dòng)機(jī),額定電壓為6kV,功率為1400kW,轉(zhuǎn)速為1480r/min。

1.2主排水控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

控制系統(tǒng)是水泵排水自動(dòng)化系統(tǒng)的一個(gè)核心組成部分,必須保證控制系統(tǒng)框架能滿足自動(dòng)化整體設(shè)計(jì)的要求。系統(tǒng)主要具備以下4個(gè)功能:(1)通訊監(jiān)控功能。采用通訊處理器建立點(diǎn)到點(diǎn)的通訊系統(tǒng),遠(yuǎn)程控制配備移動(dòng)高清攝像頭,實(shí)現(xiàn)地面對(duì)井下的調(diào)度指揮。(2)控制功能。通過(guò)集中控制器PLC實(shí)現(xiàn)水泵房相關(guān)設(shè)備的實(shí)時(shí)控制及信號(hào)采集,達(dá)到自動(dòng)化排水的目的。(3)參數(shù)監(jiān)控功能。通過(guò)井下主排水自動(dòng)化系統(tǒng)上位機(jī)監(jiān)控排水管路流量、真空壓力、軸承溫度等參數(shù)。(4)故障診斷功能。通過(guò)壓力傳感器、流量傳感器、液位傳感器等對(duì)水泵出水口壓力、實(shí)時(shí)流量、水位等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),出現(xiàn)壓力、流量及水位超過(guò)限定值時(shí),立即進(jìn)行報(bào)警,避免事故的發(fā)生。(1)檢測(cè)保護(hù)單元對(duì)水泵自動(dòng)控制系統(tǒng)的檢測(cè)保護(hù)功能進(jìn)行設(shè)計(jì),檢測(cè)單元由投入式液位傳感器、壓力變送器、超聲波流量計(jì)、溫度傳感器等組成。利用投入式液位傳感器實(shí)時(shí)檢測(cè)水倉(cāng)水位,水位信號(hào)經(jīng)轉(zhuǎn)換輸出成標(biāo)準(zhǔn)模擬量信號(hào)(4~20MA)交由控制箱作為主要控制信號(hào),實(shí)現(xiàn)高水位起泵低水位停泵。利用壓力變送器檢測(cè)水泵內(nèi)部的真空度及出水口壓力,真空度(壓力)信號(hào)、出水口壓力信號(hào)經(jīng)轉(zhuǎn)換輸出成標(biāo)準(zhǔn)模擬量信號(hào)發(fā)送至控制箱,若達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)時(shí)則停泵并報(bào)警。利用超聲波流量計(jì)實(shí)時(shí)檢測(cè)水管內(nèi)水流量,將檢測(cè)到的流量信號(hào)送至PLC控制器,可實(shí)現(xiàn)低流量報(bào)警并停泵。利用電機(jī)的溫度傳感器對(duì)電機(jī)前后軸的溫度進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè),當(dāng)溫度超限時(shí)實(shí)現(xiàn)報(bào)警。(2)控制系統(tǒng)井下主排水自動(dòng)化控制系統(tǒng)由自動(dòng)化控制系統(tǒng)、故障診斷系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)及動(dòng)態(tài)模擬顯示系統(tǒng)組成。系統(tǒng)通過(guò)安裝各類傳感器檢測(cè)得出管內(nèi)水流量、電機(jī)溫度、出水口壓力、水倉(cāng)水位等數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)通過(guò)工業(yè)環(huán)網(wǎng)傳輸至PLC控制箱,由PLC運(yùn)算、分析及判斷,之后發(fā)出對(duì)應(yīng)控制信號(hào)。同時(shí),水泵、其他設(shè)備工作狀態(tài)及相關(guān)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)會(huì)在上位機(jī)的10寸真彩觸摸屏進(jìn)行顯示。若系統(tǒng)檢測(cè)出故障,在現(xiàn)場(chǎng)觸摸屏上會(huì)顯示故障信息并進(jìn)行報(bào)警。當(dāng)水泵運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)定子超溫、高壓開(kāi)關(guān)故障、出水口壓力過(guò)低等異常情況,水泵將自動(dòng)停止運(yùn)行,同時(shí)能準(zhǔn)確地顯示故障的位置、類型并發(fā)出聲光報(bào)警。井下主排水自動(dòng)化控制系統(tǒng)硬件配置如圖1。如圖1所示,可編程控制箱作為系統(tǒng)主站,內(nèi)置西門子S7系列PLC,通過(guò)接收采集現(xiàn)場(chǎng)信號(hào),實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的控制??紤]泵房硐室內(nèi)設(shè)備布置狀況,采用I/O的方式采集數(shù)據(jù)及實(shí)現(xiàn)控制,選用帶TCP/IP的RJ45接口的CPU及西門子ET200M處理器。系統(tǒng)模塊化靈活性高,分為通訊、輸出、電源、輸入、模擬量采集等模塊。其中,通過(guò)數(shù)字量輸入模塊采集設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),開(kāi)關(guān)量由斷路器狀態(tài)、控制命令、球閥到位信號(hào)及閘閥到位信號(hào)等,在I/O部分、PLC控制器兩側(cè)分別配置32路開(kāi)關(guān)量輸入模塊1塊、2塊。建立R-F372、RS-232串聯(lián)通訊模塊,實(shí)現(xiàn)控制系統(tǒng)通訊功能。

1.3系統(tǒng)傳感器

傳感器的主要功能為采集設(shè)備運(yùn)行的技術(shù)參數(shù),主要檢測(cè)水倉(cāng)水位、真空度、電機(jī)電壓、出水口壓力、流量等重要數(shù)據(jù)。傳感器選型時(shí)需考慮使用地點(diǎn)的溫度、電場(chǎng)、濕度及是否顫動(dòng)等條件,即必須滿足使用地點(diǎn)的要求,挑選合適型號(hào)。系統(tǒng)傳感器根據(jù)其功能及使用要求分為兩類,一類是局部傳感器,具備自我診斷、檢測(cè)功能,建立不同階段的診斷數(shù)據(jù)庫(kù),且自動(dòng)生成數(shù)據(jù)曲線,通過(guò)分析數(shù)據(jù)曲線,當(dāng)出現(xiàn)某一階段數(shù)據(jù)異常、波動(dòng)幅度較大時(shí),即表示設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)異常,則系統(tǒng)會(huì)立刻報(bào)警,保證系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性:另一類是全局傳感器,通過(guò)超聲液位儀對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的參數(shù)進(jìn)行檢查,輔助冗余雙傳感器,保證系統(tǒng)運(yùn)行的精度。

2控制系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

軟件設(shè)計(jì)必須具備以下功能:(1)自動(dòng)輪換功能。當(dāng)PLC控制器檢測(cè)到某設(shè)備故障信號(hào)時(shí),系統(tǒng)依次進(jìn)行聲光報(bào)警、屏幕顯示及記錄故障信息,同時(shí)停止運(yùn)行故障泵或管路,其余各泵和管路按既定順序自動(dòng)輪換工作。(2)手動(dòng)一鍵控制功能。工作人員在操作臺(tái)上進(jìn)行操作,人工手動(dòng)控制單個(gè)設(shè)備的開(kāi)啟、停止操作。(3)順序啟動(dòng)。通過(guò)設(shè)定間隔時(shí)間按順序進(jìn)行水泵的啟動(dòng)和停止操作。(4)水位顯示。將水倉(cāng)水位劃分為低、正常、高、上限、危險(xiǎn)等五檔,通過(guò)水位傳感器確定水位檔次,并發(fā)出控制命令。(5)自動(dòng)控制功能。當(dāng)水位處于低位或不在低位而處于用電高峰時(shí)段時(shí),則水泵自動(dòng)停止運(yùn)行;當(dāng)水位處于高位或不在高位而處在用電低谷時(shí)段時(shí),則水泵自動(dòng)開(kāi)啟。自動(dòng)化控制系統(tǒng)軟件流程圖如圖2。系統(tǒng)開(kāi)始運(yùn)行時(shí),首先進(jìn)行自檢,若檢測(cè)出故障時(shí),需人工手動(dòng)操作、控制,僅當(dāng)故障解決后或檢測(cè)無(wú)故障時(shí),方可進(jìn)入自動(dòng)化流程。系統(tǒng)啟動(dòng)后,如圖2所示,首先需要與高壓柜建立通訊,啟動(dòng)I/O處理程序,通過(guò)分析確定自動(dòng)、半自動(dòng)及手動(dòng)三種運(yùn)行方式之一,工作人員查看控制顯示箱判斷當(dāng)前運(yùn)行模式。當(dāng)選定自動(dòng)化模式時(shí),則系統(tǒng)進(jìn)入自動(dòng)化流程,若運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),系統(tǒng)將停止運(yùn)行并進(jìn)行報(bào)警;當(dāng)選定為半自動(dòng)模式時(shí),通過(guò)人工操作確定泵號(hào),之后進(jìn)入自動(dòng)模式;當(dāng)選定為手動(dòng)模式時(shí),則PLC不參與系統(tǒng)運(yùn)行。

3應(yīng)用效果

基于PLC的主排水泵控制系統(tǒng)確實(shí)達(dá)到“自動(dòng)化減人”的目的,實(shí)現(xiàn)根據(jù)水倉(cāng)水位起停水泵,同時(shí)能夠準(zhǔn)確地進(jìn)行故障識(shí)別與報(bào)警,保證了主排水系統(tǒng)運(yùn)行的安全性,提高水泵運(yùn)行效率,降低維護(hù)成本,每年可節(jié)省相關(guān)費(fèi)用532.72萬(wàn)元。(1)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制和視頻監(jiān)控功能。全天可以減少崗位工4人,按每人工資5000元算,每月可以節(jié)?。?×0.5=2萬(wàn)元,全年人工工資可節(jié)省24萬(wàn)元。(2)控制水泵輪流工作與適時(shí)啟動(dòng)備用水泵。每月可節(jié)省電費(fèi):12h×30d×1400kW×0.6元(峰谷差價(jià))=30.24萬(wàn)元,全年可節(jié)省電費(fèi)362.88萬(wàn)元。(3)提高水泵排水效率,每天可節(jié)省水泵運(yùn)行時(shí)間3h。水泵單臺(tái)電機(jī)1400kW,每月節(jié)約排水電費(fèi):3h×30d×1400kW×0.7元=8.82萬(wàn)元,全年可節(jié)省排水電費(fèi)105.84萬(wàn)元。(4)降低后期維護(hù)成本。每年大修水泵2臺(tái)和日常維修水泵8臺(tái),每年可節(jié)約維修成本費(fèi)用40萬(wàn)元。

4結(jié)論

(1)洛陽(yáng)義安礦業(yè)公司結(jié)合中央泵房主排水系統(tǒng)實(shí)際條件,依次設(shè)計(jì)系統(tǒng)硬件配置結(jié)構(gòu)及軟件流程,成功應(yīng)用PLC控制的自動(dòng)化排水系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)排水量與涌水量的自動(dòng)匹配,結(jié)合水倉(cāng)水位變化充分提高井下主排水系統(tǒng)效率,能夠準(zhǔn)確地進(jìn)行故障識(shí)別與報(bào)警,達(dá)到安全可靠、節(jié)能高效、經(jīng)濟(jì)合理的優(yōu)化運(yùn)行。(2)主排水自動(dòng)化控制系統(tǒng)投入運(yùn)行后,極大提高水泵運(yùn)行效率,降低維護(hù)成本,每年節(jié)省勞務(wù)費(fèi)、節(jié)省電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)532.72萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。(3)常規(guī)煤礦井下主排水系統(tǒng)均可經(jīng)改造后應(yīng)用基于PLC控制的自動(dòng)化排水系統(tǒng),適用條件簡(jiǎn)單,具有極大的推廣應(yīng)用價(jià)值。

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作者:張鈺煜 單位:洛陽(yáng)義安礦業(yè)有限公司